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···ATOX50立磨主電機(jī)軸瓦故障修復(fù)一例

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2018-03-17  瀏覽次數(shù):106
核心提示:0前言我公司制備生料的主機(jī)設(shè)備是史密斯ATOX50輥式立磨,驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)減速機(jī):FLENDERKMPS546,3767kW;主電機(jī)是湘電YRKK900-6,4000

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normal style="LINE-HEIGHT: 150%">0  前言

normal style="LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-INDENT: 21pt; mso-char-indent-count: 2.0000">我公司制備生料的主機(jī)設(shè)備是史密斯ATOX50輥式立磨,驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)減速機(jī):FLENDER KMPS546,3767kW;主電機(jī)是湘電YRKK900-6,4000kW,10kW高壓電機(jī),傳動(dòng)簡(jiǎn)圖如下:

normal style="LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-INDENT: 21pt; mso-char-indent-count: 2.0000" align=center>

normal style="LINE-HEIGHT: 19pt; mso-line-height-rule: exactly">1   故障現(xiàn)象

normal style="LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-INDENT: 21pt; mso-char-indent-count: 2.0000">該生料制備系統(tǒng)自20105月份投入運(yùn)行以來(lái),運(yùn)轉(zhuǎn)一直正常。但于2012151時(shí)30分,中控操作員發(fā)現(xiàn)主電機(jī)前軸瓦溫度不斷升高,逐漸升至跳停溫度:65,立即通知現(xiàn)場(chǎng)巡檢工進(jìn)行處理,巡檢工隨即用軸流風(fēng)機(jī)向前軸瓦吹風(fēng)降溫,但僅維持到58時(shí)30分立磨因前軸瓦溫度過(guò)高而跳停。公司技術(shù)部組織技術(shù)人員到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行檢查,手試軸瓦瓦座溫度及回油溫度均不高,電機(jī)油站顯示油箱溫度為20℃。于是采取如下措施:加大供油量、更換熱電阻(排除熱電阻故障出現(xiàn)假信號(hào))、調(diào)整磨機(jī)跳停聯(lián)鎖軸瓦溫度值(由65℃調(diào)整至70℃),期間試開(kāi)磨機(jī)兩次,但即使在不下料的情況下,電機(jī)前軸瓦瓦溫也迅速上升,且一次比一次上升的快。由此判斷,電機(jī)前軸瓦已出現(xiàn)問(wèn)題,不能再繼續(xù)開(kāi)機(jī),需立即抽瓦檢查。

normal style="LINE-HEIGHT: 150%">2   抽瓦檢查

normal style="LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-INDENT: 21pt; mso-char-indent-count: 2.0000">拆去電機(jī)前軸瓦上蓋后,即發(fā)現(xiàn)下瓦座在靠近聯(lián)軸器側(cè)的空隙中有大量的巴氏合金碎片(見(jiàn)圖4),證實(shí)了前面軸瓦受損的判斷。拆下上軸瓦檢查,軸瓦工作面無(wú)損傷,但靠近聯(lián)軸器側(cè)的軸瓦側(cè)面的巴氏合金已被軸肩嚴(yán)重磨損,原來(lái)4mm(見(jiàn)圖2)的厚度只剩下1.5mm(見(jiàn)圖3)。再檢查下軸瓦,發(fā)現(xiàn)下軸瓦的側(cè)面已與軸肩緊密接觸,軸瓦側(cè)面的巴氏合金被磨損也是必然的了。

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normal style="LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-INDENT: 21pt; mso-char-indent-count: 2.0000">在如圖1所示位置放置千斤頂,松開(kāi)主電機(jī)后軸瓦的上壓蓋固定螺栓,拆除RAK710聯(lián)軸器鋼膜片處的聯(lián)接螺栓,用千斤頂將電機(jī)主軸稍稍頂起,周向轉(zhuǎn)動(dòng)下軸瓦(如感覺(jué)吃力,可再抬升千斤頂,注意起升幅度要盡量小),直到將下軸瓦抽出。檢查發(fā)現(xiàn),下軸瓦一個(gè)側(cè)面與上軸瓦磨損情況相同,其工作面在靠聯(lián)軸器側(cè)有100mm寬也有磨損,好在磨損量不是很大,刮研修復(fù)后應(yīng)該還能繼續(xù)使用。

normal style="LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-INDENT: 21pt; mso-char-indent-count: 2.0000">至此,電機(jī)前軸瓦發(fā)熱是因?yàn)樯稀⑾螺S瓦的側(cè)面與軸肩摩擦而引起的,很明顯是竄軸了,雖然供油壓力、油量、油溫正常,但軸瓦也會(huì)迅速升溫而導(dǎo)致主機(jī)跳停。

normal style="LINE-HEIGHT: 150%">3 原因分析

normal style="LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-INDENT: 21pt; mso-char-indent-count: 2.0000">根據(jù)軸瓦側(cè)面與軸肩接觸摩擦情況來(lái)看,可以肯定是電機(jī)主軸向尾部竄動(dòng)了,且竄動(dòng)量較大,至少有5mm(軸瓦側(cè)面與軸肩原有2.5mm的間隙,現(xiàn)在軸瓦側(cè)面的巴氏合金又被磨損掉2.5mm,二者之和為5mm),那么找到電機(jī)主軸為什么會(huì)向后竄動(dòng)則是解決問(wèn)題的關(guān)鍵。

normal style="LINE-HEIGHT: 150%">3.1 機(jī)械方面

normal style="LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-INDENT: 15.75pt; mso-char-indent-count: 1.5000">(1)可能是主減速機(jī)高速軸軸向竄動(dòng)量過(guò)大引起的。我們使用千斤頂與百分表配合,測(cè)出高速軸的軸向竄動(dòng)量是0.45mm,小于其正常的竄動(dòng)量0.5。這種可能性可排除;

normal style="LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-INDENT: 15.75pt; mso-char-indent-count: 1.5000">(2)可能是聯(lián)軸器問(wèn)題。本驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)所用聯(lián)軸器是RAK710型聯(lián)軸器,其一端與電機(jī)相連的是彈性柱銷式聯(lián)軸器,另一端與減速機(jī)相連的對(duì)輪間裝有鋼膜片(見(jiàn)圖1)。通過(guò)觀察,聯(lián)軸器裝有彈性塊的一側(cè)沒(méi)有問(wèn)題,在裝有鋼膜片的一側(cè),發(fā)現(xiàn)鋼膜片有輕微變形和少量斷裂,因沒(méi)有太大異常,當(dāng)時(shí)把聯(lián)軸器方面的原因也排除了。

normal style="LINE-HEIGHT: 150%">3.2電氣方面

normal style="LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-INDENT: 21pt; mso-char-indent-count: 2.0000">電氣方面能影響電機(jī)主軸竄動(dòng)的唯一因素就是磁中心線在開(kāi)停、車時(shí)不重合而產(chǎn)生的少量竄動(dòng),經(jīng)與公司電氣主管溝通,結(jié)論是磁中線引起的竄動(dòng)量也是微乎其微,根本不足以引起軸瓦與軸肩接觸摩擦;況且出現(xiàn)軸瓦發(fā)熱之前,主電機(jī)一直運(yùn)轉(zhuǎn)正常,那么電氣方面的原因也可以排除。

normal style="LINE-HEIGHT: 150%">4   應(yīng)急措施

normal style="LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-INDENT: 21pt; mso-char-indent-count: 2.0000">因?yàn)樯蠋?kù)內(nèi)的生料已不足以維持窯的正常生產(chǎn),立磨急需開(kāi)機(jī),因最根本的原因沒(méi)有找到,情急之下我們采取了應(yīng)急措施:

normal style="LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-INDENT: 21pt; mso-char-indent-count: 2.0000">拆下的上、下軸瓦經(jīng)過(guò)刮瓦,并用紅丹粉涂沫與軸配研后安裝,發(fā)現(xiàn)下軸瓦的側(cè)面與主軸軸肩間隙太小,用150mm塞尺測(cè)量后,只有0.03mm(見(jiàn)圖3),很明顯,如以這樣的間隙安裝,開(kāi)機(jī)后二者還會(huì)摩擦發(fā)熱而造成主機(jī)再次跳停。于是再次取出下軸瓦,將軸瓦下瓦座與電機(jī)前面板間的調(diào)整墊片組拆除了一片,厚度2mm(原墊片組共有兩片,一片2mm,一片3mm),使軸瓦安裝后,保證軸瓦側(cè)面與軸肩有2mm的間隙。墊片組位置如圖4照片。

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normal style="TEXT-ALIGN: center">圖4  下瓦座與電機(jī)前面板間的調(diào)整墊片組

normal style="LINE-HEIGHT: 150%">5  試車

normal style="LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-INDENT: 21pt; mso-char-indent-count: 2.0000">用汽油清理干凈軸瓦油室,按照拆瓦順序,將拆除墊片后的下瓦座、上、下軸瓦、甩油環(huán)、上瓦蓋均安裝到位,移除千斤頂,將鋼膜片聯(lián)軸器螺栓按規(guī)定的力矩?cái)Q緊,檢查現(xiàn)場(chǎng)無(wú)雜物,開(kāi)啟主電機(jī)油站,調(diào)整油位,于6日零晨30分開(kāi)啟主電機(jī),現(xiàn)場(chǎng)溫度儀表顯示前后軸瓦溫度均勻上升,半小時(shí)后,前軸瓦溫度穩(wěn)定58.5,后軸瓦溫度穩(wěn)定45.1℃,雖比以前正常運(yùn)行時(shí)高10~20℃,但也在正常范圍內(nèi),隨開(kāi)始投料,投料量保持在380 t/h,在確保電機(jī)軸瓦溫度不上升的情況下慢慢加大投料量至420 t/h。

normal style="LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-INDENT: 21pt; mso-char-indent-count: 2.0000">這樣運(yùn)轉(zhuǎn)至6日上午10時(shí),主電機(jī)前軸瓦溫度又出現(xiàn)了異常,開(kāi)始不停上升,雖增加風(fēng)機(jī)吹風(fēng)降溫,但瓦溫仍慢慢逼近先前設(shè)置的主機(jī)跳停值:70℃。毫無(wú)疑問(wèn),電機(jī)主軸再次后竄,致使軸肩與軸瓦側(cè)面接觸摩擦造成軸瓦發(fā)熱,不得已于12時(shí)15分再次停磨檢查。

normal style="LINE-HEIGHT: 150%">6  發(fā)現(xiàn)原因

normal style="LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-INDENT: 21pt; mso-char-indent-count: 2.0000">我們此次把檢查的重點(diǎn)放在了聯(lián)軸器上,移除防護(hù)罩,通過(guò)對(duì)聯(lián)軸器的認(rèn)真檢查,發(fā)現(xiàn)裝有鋼膜片的聯(lián)軸器兩對(duì)輪間距明顯增加(已由規(guī)定的29mm增加至37mm),膜片已有多處出現(xiàn)斷裂、松散??磥?lái)這才是引起主電機(jī)主軸向尾部竄動(dòng)的罪魁禍?zhǔn)祝惹颁撃て淖冃?、少量斷裂,已推?dòng)電機(jī)主軸向尾部方向竄動(dòng),但沒(méi)有引起我們的注意;又經(jīng)過(guò)中間兩次開(kāi)停機(jī),已受損的鋼膜片在磨機(jī)啟動(dòng)時(shí)巨大扭矩的作用下出現(xiàn)大量斷裂,變形加劇,膜片與膜片之間的間隙進(jìn)一步變大,于是推動(dòng)電機(jī)主軸向尾部竄動(dòng),使軸瓦側(cè)面與軸肩再次接觸摩擦而引起發(fā)熱。

normal style="LINE-HEIGHT: 150%">7  處理方法

normal style="LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-INDENT: 21pt; mso-char-indent-count: 2.0000">最根本的原因找到了,處理起來(lái)也就更有目的性了。拆除損壞的鋼膜片(已完全碎掉,見(jiàn)圖5照片),開(kāi)啟電機(jī)油站,將電機(jī)主軸向前頂,使鋼膜片聯(lián)軸器兩對(duì)輪的間距達(dá)到要求值:29mm。更換新的鋼膜片,開(kāi)機(jī)試車,空試沒(méi)有問(wèn)題,帶上負(fù)荷后連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)兩天,電機(jī)前軸瓦溫度穩(wěn)定在38.2℃,后軸瓦溫度穩(wěn)定在37.1℃,徹底恢復(fù)到了正常狀態(tài)。

normal style="TEXT-ALIGN: center">

   

normal style="TEXT-ALIGN: center">圖5  碎裂的鋼膜片

normal style="LINE-HEIGHT: 19pt; mso-line-height-rule: exactly">8   結(jié)束語(yǔ)

normal style="LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-INDENT: 21pt; mso-char-indent-count: 2.0000">本次事故給了我們深刻的教訓(xùn),事后技術(shù)部的全體人員也作了全面的總結(jié),一致認(rèn)為這是平時(shí)檢查不到位,出現(xiàn)運(yùn)行故障時(shí)分析、查找原因又不徹底而導(dǎo)致在處理這一故障的過(guò)程中走了彎路,愿我們的教訓(xùn)能給讀者朋友帶來(lái)幫助。

normal style="LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-INDENT: 21pt; mso-char-indent-count: 2.0000">(天瑞集團(tuán)南召水泥有限公司,河南 南陽(yáng)市 474600

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