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100萬噸/年雙閉路聯(lián)合粉磨系統(tǒng)的調試與生產(chǎn)

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2018-03-17  瀏覽次數(shù):107
核心提示:(1.陜西崤山水泥有限公司渭南714000;2.合肥水泥研究設計院,230051)河南錦榮水泥有限公司籌建的陜西(渭南)崤山水泥有限公司



(1.陜西崤山水泥有限公司 渭南 714000;2.合肥水泥研究設計院, 230051)

 

河南錦榮水泥有限公司籌建的陜西(渭南)崤山水泥有限公司200萬噸粉磨站由合肥水泥研究設計院粉磨所設計,總規(guī)模200萬噸/年,一期工程100萬噸/年生產(chǎn)線在2010625日安裝完畢,628日試生產(chǎn),到目前為止,生產(chǎn)運行狀況良好,PO42.5R水泥產(chǎn)量達206t/h,超過設計能力31t/h,現(xiàn)把調試、生產(chǎn)中出現(xiàn)的問題及解決辦法歸納如下,供同行參考。

 

該粉磨系統(tǒng)為雙閉路聯(lián)合粉磨系統(tǒng)(見圖1),物料經(jīng)配料秤、皮帶輸送機、板鏈提升機送入輥壓機(HFCG160-140),經(jīng)輥壓機預粉磨后由料餅提升機(NSE1000)送入V型選粉機(HFV4000),合格產(chǎn)品由高效旋風收塵器收集后送入磨機粉磨,部分粗顆粒再次進入輥壓機循環(huán)輥壓。出磨物料經(jīng)空氣輸送斜槽、提升機(NSE800)送入高效選粉機(DS-4000)分選,粗粉經(jīng)空氣斜槽回磨再粉磨,成品則由氣箱脈沖袋收塵器(XLPM2-14D) 收集經(jīng)提升入庫。

 

 粉磨車間主要設備、磨內(nèi)級配、粉磨車間工藝流程

1.1主機設備(見表1)

表1  主機設備

設備名稱

    型號、規(guī)格、技術參數(shù)

數(shù)量

功率

生產(chǎn)廠家

粉煤灰稱

KXT(F)-Ⅳ

1

9.5kW

合肥院

輥壓機

HFCG160-140 生產(chǎn)能力610-750t/h

1

2240 kW

合肥院

V型選粉機

HFV4000生產(chǎn)能力750-1100t/h  

1

合肥院

料餅提升機

NSE1000x44.05m雙傳動

1

264kW

杭州寶拓

球磨機

Φ4.2x13M生產(chǎn)能力170t/h  

1

3550kW

山東淄博中天仕名

高效選粉機

DS-4000生產(chǎn)能力720t/h  

1

200kW

合肥院

靜態(tài)分離器

Φ3800 風量55000-65000m3/h

1

合肥院

出磨提升機

NSE800x37.89m

1

160 kW

杭州寶拓

氣箱脈沖收塵器

XLPM2-14D風量260000m3/h

1

630kW

海寧信宇環(huán)保設備

1.2磨內(nèi)級配(見表2)

表2  磨內(nèi)級配

倉位

級配/t

倉  長

/m

裝載量

/t

平均球徑/mm

Φ30

Φ25

Φ20

Φ17

Φ15

一倉

35

20

15

3.823

70

26.5

二倉

40

50

70

8.755

160

16.9

注:說明此鋼球中含有15-20t的調整級配用鋼球

1.3粉磨車間工藝流程(見圖1)

圖1粉磨工藝流程

 

 

2   生產(chǎn)中出現(xiàn)的問題及解決辦法

 

1)在2010626日,磨機空負荷聯(lián)動試運轉4小時,發(fā)現(xiàn)輥壓機被動輥減速機出現(xiàn)兩個問題,第一是減速機溫度異常,引起中控跳停,無法正常開機;第二是減速機輸入軸漏油嚴重,根據(jù)現(xiàn)場情況分析判斷,溫度異常有兩種情況:一是出廠時某一位置裝配間隙略緊需要磨合;二是減速機回油速度太快,減速機內(nèi)存油量偏小,我們采取在回油管路上加裝一回油調節(jié)閥門,通過調節(jié)使減速機內(nèi)存油在油標中位線偏上;對第二個問題我們采取把減速機輸入軸軸承壓蓋上的Φ12mm的回油孔擴大到Φ16mm,漏油問題徹底解決。

 

2NSE1000×44.05(0306)提升機返料嚴重,通過觀察發(fā)現(xiàn)返料原因是在料斗運行到接料口最下端時料斗內(nèi)還有相當一部分物料沒有倒凈,為此我們把提升機下料口降低400mm,返料明顯減少,隨后又在這個接料口下1m處重新焊接一個接料口,杜絕了返料。

 

3)選粉機變頻電機在降低轉速時,中控突然跳停,最初認為是DCS站控制程序出現(xiàn)了問題,在經(jīng)過三、四次跳停之后,找到了產(chǎn)生問題的原因,一是減速時間設置過短,二是每次調整赫茲數(shù)(3赫茲)過大,使正在穩(wěn)定運行中的電機電壓升高,導致保護系統(tǒng)跳停,為此調整中控操作,規(guī)定每次以1.0赫茲遞減,時間間隔1分鐘,待電機穩(wěn)定運行后再按規(guī)定進行遞減,此后選粉機再也沒有因為調整參數(shù)而發(fā)生跳停。

 

4)出磨提升機(0315)至DS-4000選粉機(0318)中間的空氣輸送斜槽(0316)堵塞,物料流動不暢,此空氣輸送斜槽原設計6º,充氣管道Φ80mm;后改為10º,充氣管道Φ133mm,生產(chǎn)正常。

 

5)輥壓機在運行時泄壓。一是入輥壓機石膏、石灰石粒度大,導致輥縫偏差大;另一種情況是參數(shù)調整不合理,導致稱重倉內(nèi)細粉過多產(chǎn)生振動,達到振動跳停值20mm/s,控制系統(tǒng)出于保護的目的而命令系統(tǒng)卸壓。

 

(6)輥壓機系統(tǒng)壓力低。輥壓機壓力由設定的7.5MPa變?yōu)?.5MPa,油泵一直處于工作狀態(tài),清洗了溢流閥、電磁溢流閥、電磁換向閥,依然查不到原因,只能在低壓力下勉強維持生產(chǎn);停磨時,用測溫槍測量出泵站溢流閥進出油管溫度一樣,由此斷定泵站溢流閥內(nèi)漏,拆掉出油管,啟動油泵電機,確認溢流閥漏油,調整溢流閥壓力到10MPa后,系統(tǒng)恢復正常。

 

(7)輥壓機穩(wěn)流倉(0302)料位上升。分析原因一是礦渣烘干水分大,脫硫石膏含水量大,造成物料下料不暢或輥壓機設定壓力大,料餅密實,不易打散,造成回料量大;另一原因是循環(huán)風機(0311)風門開度沒有調節(jié)好,風量小,V型選粉機回料量大。針對這兩個問題,采取具體措施,嚴格工藝管理,強化中控操作,最終使料位控制在倉重的75%-80%,滿足輥壓機正常生產(chǎn)需要。

 

 

3   生產(chǎn)用原材料及物料配比

 

3.1原材料化學成份分析(見表3)

 

3.2 PO42.5R水泥物料配比(見表4)

 

表3  原材料化學成份                %

名稱

燒失量

SiO2

Fe2O3

Al2O3

CaO

MgO

SO3

合計

熟料

0.57

22.42

3.27

4.05

65.05

3.49

0.58

99.43

礦渣

0.72

32.86

1.03

14.79

40.37

7.73

0.18

97.68

粉煤灰

2.57

51.35

5.72

31.63

5.35

2.2

0.56

99.38

石灰石

39.94

1.43

1.16

0.56

49.68

3.11

0.16

96.04

脫硫石膏

7.68

11.27

0.24

32.33

46.64

98.16

表4  P.O42.5R水泥物料配比      %

熟料

礦渣

石灰石

粉煤灰

脫硫石膏

合計

80

10

4

2

4

100

 

 

4   產(chǎn)、質量控制與調整措施

 

1)在加球100%時,磨機臺時產(chǎn)量170 t/h(設計產(chǎn)量),沒有明顯的提高,此產(chǎn)量和比表面積沒有達到設計的目標值,比表面積偏低,PO42.5R水泥0.080mm方孔篩篩余在1%1.5%,0.045mm方孔篩篩余在10%15%,比表面積280 300m2/kg,忽高忽低,極不穩(wěn)定,調整選粉機轉速,收效甚微,反而使選粉級回粉量增大,磨機喂料量減少,產(chǎn)量降低。根據(jù)人磨物料0.080mm方孔篩篩余38.4%,大于0.9mm方孔篩的物料幾乎沒有,分析決定,在一倉加入Φ20mm的鋼球4噸,二倉加入Φ17mm的鋼球5噸,又通過磨機風速計算公式ω=Q/2826Do21-Φ)計算,該磨內(nèi)風速偏高達1.36m/s,導致物料在磨內(nèi)停留時間短,合格品少,進入選粉機后,回粉量增大,如此循環(huán)最終使循環(huán)負荷過大,導致產(chǎn)量降低,把(0326)風門開度由80%調整到40%,磨內(nèi)風速控制在0.76m/s;適當減緩磨內(nèi)物料流速,延長磨內(nèi)物料研磨時間, 0.080mm0.045mm方孔篩篩余分別控制在0.8%1.2%、6%10%,比表面積控制在340360m2/kg,產(chǎn)量達到206t/h。

 

2)磨機提產(chǎn)前后各項參數(shù)見表5、表6、表7。

表5  配球及相關參數(shù)

加球量

       級配/t

合計  /   

產(chǎn)量/t/h

倉長  /m

填充率/%

平均球徑/mm

Φ30

Φ25

Φ20

Φ17

Φ15

100%

一倉

35

20

15

70

170

3.823

27.3

26.4

二倉

36

45

70

151

8.755

27.2

16.79

100%

一倉

30

20

19

69

206

3.823

27.1

25.8

二倉

36

50

70

156

8.755

27.2

16.79

表6  相關工藝參數(shù)

項目

出磨篩余/%

回粉篩余/%

成品篩余/%

選粉效率/%

循環(huán)負荷/%

比表面積/m2/kg)

3d強度/MPa

28d強度/MPa

助磨劑  /%

100%

20.2

32.4

1.5

48.7

153

300

25.2

46.9

0.1

100%

18.8

38

1.3

63.6

91.1

350

28.6

48.7

0.1

表七  相關工藝參數(shù)

項目

0326風門開度/ %

0323風門開度         /%

0311風門開度  /%

0318DS4000

輥壓機(0305

一次/%

二次/%

三次/%

赫茲 /HZ

輥縫 /mm

電流 /A

壓力/MPa

100%

80

90

85

100

100

50

30

35

32

8.0

100%

40

95

85

100

100

50

30

35

32

8.0

 

5   結束語

1)建立技術臺賬,加強對比總結,嚴格工藝操作,優(yōu)化工藝參數(shù),強化技術培訓,提高中控操作和現(xiàn)場員工的技能,是新線調試生產(chǎn)中的重中之重。

 

2DS-4000選粉機,通過改變轉子轉速來調節(jié)產(chǎn)品的細度,轉速高則產(chǎn)品細度細(比表面積高),一般通過調節(jié)選粉機風量來調節(jié)產(chǎn)品細度,因風量增大或減少直接會影響選粉效率和水泥的顆粒級配。特別是風量減小時,撒料盤拋灑出的物料不能很好的分散,回料量會更大。

 

3)工藝和設備出現(xiàn)問題時,應及時的查找原因,并安全可靠的排除故障,方能取得顯著效果。

 

4)以入磨物料篩余、循環(huán)負荷、選分效率三個參數(shù)為目標,合理的進行風、料、出磨篩余等參數(shù)的優(yōu)化和鋼球級配調整,磨機產(chǎn)量有望達到210~220 t/h。

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