該公司2500t/d新型干法熟料生產(chǎn)線配套生料制備系統(tǒng),采用天津水泥工業(yè)設(shè)計(jì)院開發(fā)的Φ4.6×(10+3.5)m烘干兼粉磨的中卸磨,磨機(jī)設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力190 t/h ,當(dāng)入磨石灰石粒度小于20mm,實(shí)際產(chǎn)量可達(dá)到230t/h以上。2013年3月12日因入磨石灰石粒度過(guò)大導(dǎo)致生料磨飽磨,并引起出磨斜槽阻塞事故。
1 事故經(jīng)過(guò)
2013年3月12日,燒成車間生料工段生料3班按照正常生產(chǎn)程序組織生產(chǎn),當(dāng)班磨機(jī)系統(tǒng)一直運(yùn)行在似飽非飽的臨界狀態(tài),在出現(xiàn)飽磨前曾出現(xiàn)幾次磨機(jī)相對(duì)能力不足的現(xiàn)象,現(xiàn)場(chǎng)能明顯聽到出磨斗提回料有大顆粒料的沖擊聲,此時(shí)出磨提升機(jī)電流由正常的95A左右升高到105A左右,選粉機(jī)內(nèi)也有明顯的顆粒沖擊聲,中控運(yùn)行參數(shù)趨勢(shì)出現(xiàn)不正常的波動(dòng)。至19點(diǎn)左右磨機(jī)的運(yùn)行狀態(tài)逐漸呈超喂料狀態(tài),出磨斗提電流由95A趨向89A左右,成品入庫(kù)電流由71A左右趨向67A左右,出磨提升機(jī)和入庫(kù)提升機(jī)電流趨勢(shì)都略略有降低,磨機(jī)破碎能力呈下降狀態(tài),在20∶28左右磨機(jī)呈明顯的飽磨狀態(tài),出磨提升機(jī)及入庫(kù)提升機(jī)電流大幅下降。磨機(jī)主電機(jī)電流逐漸下降,隨著喂料的進(jìn)行,這種狀態(tài)愈發(fā)嚴(yán)重,磨機(jī)主電機(jī)電流從330A左右趨向290A,磨機(jī)出現(xiàn)嚴(yán)重飽磨。20∶28操作員按較重飽磨操作處理,止料搖磨。搖磨過(guò)程中中控依據(jù)運(yùn)行趨勢(shì)判斷認(rèn)為磨內(nèi)物料沒(méi)有搖出,繼續(xù)搖磨,至夜班接班。21∶43夜班磨機(jī)巡檢發(fā)現(xiàn)出磨斜槽正壓,檢查確認(rèn)出磨斜槽堵塞,21∶44中控做停磨處理。打開斜槽發(fā)現(xiàn)出磨斜槽堵塞嚴(yán)重,物料不能正常流通。磨機(jī)運(yùn)行趨勢(shì)見圖1-圖4。
磨機(jī)停機(jī)后(磨機(jī)下游設(shè)備未停),值班人員立即安排人員進(jìn)行接風(fēng)管用壓縮空氣進(jìn)行斜槽清堵,同時(shí)也對(duì)出磨斜槽進(jìn)行了檢查,出磨斜槽帆透氣層完好,確定不是透氣層損壞造成斜槽不走料。在清堵過(guò)程中,巡檢人員對(duì)入選粉機(jī)斜槽進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)從出磨斜槽清出的顆粒物料又堵塞在入選粉機(jī)斜槽,接這對(duì)入選粉機(jī)進(jìn)行清堵,至夜班凌晨4∶35完畢,隨后開磨,開磨后出磨斜槽又發(fā)生堵塞,接著停磨繼續(xù)清理。至該班凌晨5∶41開磨,入選粉機(jī)斜槽又發(fā)生堵塞,不得不再次停磨處理,此時(shí)改變清除方式,不在采用風(fēng)管進(jìn)行清堵,而是將出磨斜槽上殼體拆下來(lái),然后把堵塞的料清到地面上,直到13號(hào)早8∶03才重新把磨開起來(lái),但卻因?yàn)橹行秱}(cāng)積存的粗顆粒料又把出磨斜槽和入選粉機(jī)斜槽堵塞。停磨后仍然采用拆出斜槽上殼體的辦法把料清到地面上。終于在早班12∶51恢復(fù)正常生產(chǎn)。
2 事故帶來(lái)的影響
此次斜槽堵塞事故直接造成生料磨非正常停機(jī)13小時(shí)7分鐘,生料庫(kù)位降低,生料庫(kù)最低只有14m左右(停磨前生料庫(kù)位24m),嚴(yán)重影響了影響窯系統(tǒng)的生料供應(yīng),使的窯系統(tǒng)的正常生產(chǎn)過(guò)程受到影響,對(duì)窯系統(tǒng)的影響如下:
生料庫(kù)長(zhǎng)期沒(méi)有清理,長(zhǎng)期未使用的庫(kù)底生料存在顆粒粗、結(jié)塊,由于生料庫(kù)位較低且沒(méi)有新來(lái)料,入庫(kù)窯灰沒(méi)有良好的均化直接入窯,導(dǎo)致生料波動(dòng)而且飽和比較高入窯生料量也較低,影響窯的正常煅燒質(zhì)量,造成熟料漏生,f-CaO達(dá)4%~6%之多,熟料質(zhì)量極差。
由于入窯生料波動(dòng)大,生料難燒,入窯生料低,導(dǎo)致窯況波動(dòng)較大,窯內(nèi)長(zhǎng)副窯皮,51m處和18m處結(jié)圈,窯內(nèi)出現(xiàn)不正常結(jié)皮并有大球形成,由于從窯內(nèi)出來(lái)的球較大,需人工處理而造成停窯4個(gè)小時(shí)。
出磨斜槽不正常堵塞,由于堵塞物料顆粒較粗大,人工清理廢時(shí)費(fèi)力,且清理到地面的物料污染環(huán)境衛(wèi)生。
清理斜槽內(nèi)大顆粒時(shí),壓風(fēng)管的風(fēng)力并不足以把料吹走,需要靠循環(huán)風(fēng)機(jī)開大風(fēng)吸走。清除斜槽時(shí)循環(huán)風(fēng)機(jī)一直在運(yùn)行增加了電耗。同時(shí)循環(huán)風(fēng)機(jī)帶入的大量冷風(fēng)進(jìn)入窯尾電收塵系統(tǒng),使電收塵器收塵能力效率下降,出窯尾排風(fēng)機(jī)廢氣粉塵濃度超過(guò)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)允許的外排濃度。
3 事故分析
3.1 斜槽堵塞的原因分析
事故當(dāng)班磨機(jī)喂料量較高,磨機(jī)一直運(yùn)行在臨界狀態(tài),但磨機(jī)運(yùn)行穩(wěn)定性較差,磨機(jī)粉磨條件較差時(shí)出現(xiàn)喂量過(guò)量現(xiàn)象,在喂料過(guò)量時(shí)就會(huì)因?yàn)檠h(huán)量過(guò)大,磨內(nèi)物料填充率較高,未被破碎完全的顆粒物料被擠出磨,而大顆粒物料在斜槽的通過(guò)能力差,易停留在斜槽透氣層上堆積起來(lái),而該班磨況曾多次出現(xiàn)這種狀況,會(huì)使顆粒物料在斜槽內(nèi)越積越多;在飽磨時(shí)磨內(nèi)物料填充率更高,出磨的大顆粒物料會(huì)更多,從而會(huì)導(dǎo)致大量的顆粒物料進(jìn)入斜槽,最終堵塞斜槽。
該生料磨直徑較大,直徑Φ4.6m,具有一定的容積效應(yīng),可以適應(yīng)一定范圍內(nèi)的存料量,當(dāng)班操作員為保持磨機(jī)較高的產(chǎn)量,憑經(jīng)驗(yàn)操作,沒(méi)有采取減產(chǎn)等措施,出現(xiàn)磨機(jī)超喂(超過(guò)磨機(jī)的粉磨能力的喂料量)現(xiàn)象,并在磨機(jī)出現(xiàn)飽磨趨向時(shí)未及時(shí)采取措施,磨內(nèi)物料填充率增高,磨機(jī)破碎能力下降,導(dǎo)致磨機(jī)粗磨倉(cāng)出現(xiàn)嚴(yán)重飽磨。使磨機(jī)內(nèi)存在著大量未破碎的顆粒物料。
操作員在止料搖磨期間操作經(jīng)驗(yàn)不足,只是按照調(diào)試說(shuō)明書的一般要求去操作,沒(méi)有根據(jù)造成磨機(jī)飽磨的物料特征去操作。搖磨時(shí)磨機(jī)循環(huán)風(fēng)機(jī)拉風(fēng)沒(méi)有減少。相對(duì)大顆粒的物料來(lái)說(shuō),磨內(nèi)風(fēng)量偏大,使的搖磨期間的大顆粒物料拉到磨尾,造成未大顆粒物料很快出磨。
磨機(jī)中卸倉(cāng)圓篩通風(fēng)裝置蓖條之間的間隙較大,約在20mm到25mm之間。為保證其不跑粗料,都是在其內(nèi)部圓周方向覆一層篩網(wǎng)。但由于該工段管理不到位并沒(méi)有鋪設(shè)篩片,當(dāng)磨機(jī)飽磨時(shí),由于磨內(nèi)物料填充率高,大顆粒物料很容易進(jìn)入中卸倉(cāng)圓篩,從而出磨進(jìn)入斜槽。這也是導(dǎo)致出磨斜槽堵塞的一個(gè)必要條件。
礦山石灰石來(lái)料顆粒較大,遠(yuǎn)大于入磨要求的≤25mm的入磨粒度,而石灰石在入磨前要經(jīng)過(guò)中間圓庫(kù)進(jìn)行配料,石灰石在進(jìn)入圓庫(kù)時(shí)會(huì)產(chǎn)生顆粒離析,在配料時(shí)小顆粒先下,大顆粒后下,就會(huì)使磨機(jī)不同時(shí)段的粉磨狀況受到影響。為避免石灰石在圓庫(kù)內(nèi)離析造成的影響,我們都是采取勤上料的辦法,一般是間隔1小時(shí)打1小時(shí)的料。而事故當(dāng)班石灰石在19∶00開始上料直到21∶20才上好量,說(shuō)明在上料之前石灰石料位落差較大,在低料位積存的大顆粒石灰石存在長(zhǎng)時(shí)間入磨的現(xiàn)象,從而導(dǎo)致磨機(jī)的粉磨能力下降,在未減產(chǎn)處理的情況下出現(xiàn)飽磨。為大顆粒物料出磨創(chuàng)造了條件。
生料粉磨系統(tǒng)在設(shè)計(jì)通風(fēng)管道測(cè)壓系統(tǒng)時(shí)設(shè)計(jì)存在缺陷,沒(méi)有設(shè)計(jì)測(cè)壓管清堵設(shè)施,測(cè)壓受灰塵或其他因素堵塞,而影響測(cè)壓的準(zhǔn)確性,各測(cè)點(diǎn)的壓力沒(méi)有參考價(jià)值,且判斷磨況的主要判斷手段磨音的測(cè)音電子器件電耳在投產(chǎn)初期損壞后一直沒(méi)有修理。日常工作中操作員只能依據(jù)喂料量的大小、物料的粒度以及各個(gè)設(shè)備的電流負(fù)荷來(lái)判斷,而電流負(fù)荷受到磨機(jī)容積效應(yīng)的影響,對(duì)磨況的指示也不是那么敏感。增加了操作的難度,操作員對(duì)電流的變化不是那么敏感,延誤了操作判斷處理。
3.2 造成停機(jī)時(shí)間較長(zhǎng)的原因
堵塞在斜槽的粗顆粒物料用壓縮空氣風(fēng)或其他通堵的方法很難清理出去,處理較為困難,清理工作用時(shí)較長(zhǎng)。
清理方法不當(dāng),且在清堵出磨斜槽時(shí)沒(méi)有考慮清出去的粗渣料對(duì)下游設(shè)備的影響,造成下游斜槽重復(fù)堵塞,從而增加了處理工作量,廢工廢力,工作效率大幅下降。在找到合適的清理方式時(shí),急于開磨,清理不徹底,堆積在中卸倉(cāng)粗渣料沒(méi)有完全排出來(lái),就開磨造成2次堵塞。
中控操作員在止料、搖磨10min后發(fā)現(xiàn)出磨提升機(jī)電流指示空載,憑以往飽磨搖磨經(jīng)驗(yàn)操作出現(xiàn)錯(cuò)誤判斷,在搖磨時(shí)也缺乏和現(xiàn)場(chǎng)巡檢的有效溝通;現(xiàn)場(chǎng)巡檢也存在巡檢不力的狀況。沒(méi)有及時(shí)發(fā)現(xiàn)出磨斜槽因粗渣料堵塞,而采取繼續(xù)采取搖磨措施,造成大量顆粒物料堆積在出磨斜槽,增加了處理的工作量。
4 經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)
加強(qiáng)中控磨機(jī)操作員技術(shù)管理工作,嚴(yán)格操作規(guī)程的執(zhí)行,在操作上遵循“均衡穩(wěn)定”的原則,精心操作,加強(qiáng)中控員的責(zé)任心管理。
針對(duì)系統(tǒng)實(shí)際操作的特點(diǎn),加強(qiáng)中控操作員對(duì)操作技能的學(xué)習(xí)。開展中控員的互助互學(xué),邀請(qǐng)有經(jīng)驗(yàn)的操作員進(jìn)行經(jīng)驗(yàn)交流,提高操作員的預(yù)判能力,避免出現(xiàn)工藝操作事故。
要求中控員加強(qiáng)同現(xiàn)場(chǎng)巡檢的相互溝通聯(lián)系,加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)巡檢責(zé)任心,提高巡檢的有效性,切實(shí)發(fā)揮現(xiàn)場(chǎng)巡檢的中控操作的第二只眼睛作用。
針對(duì)石灰石粒度過(guò)大易導(dǎo)致飽磨的特點(diǎn),制定出與之相對(duì)應(yīng)的止料、搖磨操作方法。避免粗渣料出磨導(dǎo)致斜槽堵塞,操作上應(yīng)采取小風(fēng)養(yǎng)料的原則。并將粗磨倉(cāng)回料全不部入細(xì)磨倉(cāng)(細(xì)磨倉(cāng)回料為遛管),以改善粗磨倉(cāng)的粉磨狀況,也避免進(jìn)粗磨倉(cāng)的回粉斜槽堵塞。
根據(jù)事故處置的經(jīng)驗(yàn)制定清理大顆粒物料堵塞斜槽的清理方法,并形成技術(shù)性文件,當(dāng)因粗渣料堵塞出磨斜槽時(shí),考慮到下游設(shè)備的特點(diǎn),采用將斜槽上殼體拆開進(jìn)行清料,可大大節(jié)約停機(jī)處理時(shí)間。采用這種方法清理斜槽時(shí),從拆開斜槽、清理,到完全復(fù)位,2部斜槽大約11m,只用了不到5個(gè)小時(shí)。
嚴(yán)格石灰石庫(kù)位管理,保持較高的庫(kù)位、減少離析現(xiàn)象,縮短石灰石上料間隔時(shí)間,保證入磨石灰石顆粒相對(duì)穩(wěn)定。
針對(duì)系統(tǒng)安裝存在的問(wèn)題和設(shè)施的現(xiàn)狀,建議對(duì)測(cè)壓系統(tǒng)進(jìn)行改造,并恢復(fù)電耳的使用,為操作提供有效參考判斷依據(jù)。
加強(qiáng)工藝設(shè)備管理,及時(shí)恢復(fù)中卸倉(cāng)通風(fēng)圓篩內(nèi)的防漏篩網(wǎng)。
5 小 結(jié)
中控操作是一個(gè)細(xì)心活、責(zé)任活、技術(shù)活,中控操作員在操作時(shí)應(yīng)精心操作,出現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)細(xì)致的進(jìn)行分析,加強(qiáng)和現(xiàn)場(chǎng)巡檢的聯(lián)系,養(yǎng)成良好的操作習(xí)慣,提高操作技能。同時(shí),根據(jù)系統(tǒng)的狀況采取靈活多變的技術(shù)手段,以保證系統(tǒng)的穩(wěn)定性?,F(xiàn)場(chǎng)巡檢、設(shè)備設(shè)施 、管理也要為操作創(chuàng)造條件,穩(wěn)定生產(chǎn)過(guò)程。避免出現(xiàn)工藝設(shè)備事故,在此基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)“均衡穩(wěn)定”的生產(chǎn)與精細(xì)化操作管理,才能在日益競(jìng)爭(zhēng)激烈的水泥行業(yè),提高企業(yè)的生存能力。
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